在PDC研发方面,GE公司1970年公布,1972~1973年正式进行商品化生产的Compax具有划时代意义,而该公司1976年叉推出了专用于石油、的PDC系列产品——Stratapax钻井钻头用PDC,为钻头的研制提供了良好的基础。自此以后PDC制造公司在技术创新上也取得了重大进展,其中美国合成公司(US Synthetic)制造的金刚石层更厚、更耐冲击的PDC于上世纪90年代中期进入钻井市场后,使PDC钻头的钻井效果显著提高。1997年该公司即成为了市场份额的羊。
我国郑州三磨所于1987年研制成功PDC并逐步进入钻井市场,虽然产品性能还不,但其却以极低廉的价格赢得了我国刚起步的钻头制造业的青睐。
5)大尺寸井眼长。
川东地区大于 311.Imm井眼的井段约占总进尺的1/2~3/4,由于井斜因素导致钻压加不上。 in头钻压一般只能加到120~180kN,转速一般为60r/min。大尺寸井眼钻头破岩体积大,如 in钻头的破岩体积为8Min钻头破岩体积的4.24倍, in钻头的破岩体积为 in钻头的2.08倍。显然钻头在井底的机械破岩能量严重不足,牙齿很难吃入地层.破岩方式主要以研磨为主,而不是体积破碎,导致钻头破岩效率很低。由于井眼尺寸大、井深,实际环空返速在0.8m/s以下,水力能量也严重不足,导致井底清洗效果差,岩屑重复破碎;同时,深井钻井经验表明,随着大尺寸井段的加深.牙轮钻头的蹩跳现象尤为突出,钻头在井底的有效钻进时间不到50%,也严重影响了机械钻速的提高 [6] 。
如何改进钻头的切削刃
采用新型的刃磨法改进钻尖、横刃的几何形状。以往钻头的钻尖刃磨采用普通刃磨法,磨出锋角即2φ角后,再用砂轮圆周的90°成形棱边靠手工方式修磨钻心部分。受到传统的刃磨方法的限制,钻头修磨后对称性较差,精度较低,高炉钻头,只有采用传统的118°锋角才可保证切削刃为直刃。近年来,我公司引进了数控工具磨床,该机床采用的是比较先进的五轴数控系统,可实现对钻头的切削刃部进行铲磨,改动钻头的切削刃形式,仍可保证较高的刀具精度。于是,我们通过一些改进钻头钻尖的几何角度来尝试提高钻头的使用寿命,高炉钻头价格,提高钻头和改善钻削加工条件。
根据钻头的结构特点我们先对麻花钻的锋角(2φ角)进行了改变,高炉钻头材质,采用118°~140°的锋角分别进行试验。在生产现场对加工情况进行跟踪和掌握,我们发现在加工铸铁时,采用加大锋角的钻头有一定效果:钻削加工时,加工变得轻快,声音和振动明显减小,高炉钻头生产厂家,孔的表面粗糙度得到提高。从切屑的形状判断加工过程平稳。但随着钻头的锋角加大,钻头的磨损情况加剧。多次尝试后发现,在锋角为130°左右时加工为平稳,加工数量和质量明显提高。
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